【案例3】背景资料:南方某炼油厂一台6万m³容积的浮顶原油储罐意外被闪电击中,引燃罐内原油,造成第5圈板以上罐体烧毁,浮船局部受损,角式搅拌器损坏,中央排水管损坏。A单位与业主签署承包该罐修复的PC合同,抢修工作务必在70d内完成,提前一天奖励5万元人民币,推迟一天,处罚5万元人民币,处罚上限为修复报价的10%。由于临近的装置仍需要进行正常生产,需要做好HSE安全措施。主要工作有:从第6带板起至罐顶,均需更换罐壁板、加强圈、抗风圈;罐外盘梯和罐内滑动梯需要更换;罐内浮盘密封需要更换;罐顶液位计平台和罐内液位计套管需要更换。角式搅拌器及中央排水管需要更换;浮船修复;罐体防腐及相应的检测和试验。项目部根据原设计图纸,直接与原搅拌器供货厂家签订了采购合同。由于原设计的Q235,厚8mm,板辐1.6m钢板无符合要求尺寸的现货,A单位进行计算,拟采购Q235,厚10mm现货板替代,在通过正常的程序后,终获业主批准。在材料到货后,A单位立即组织现场作业,被监理叫停。在壁板焊接时,使用直径4.0mm的焊条,采用大焊接电流,纵缝与环缝同步焊接,环缝焊接时焊工均匀对称分布并同向施焊,大大加快了安装进度,但出现了较大的变形。监理下达停工2d进行整顿并完善组焊程序的停工令,A单位组织技术人员修正组焊程序,加强现场监督,复工后,壁板变形得到较好的控制。【问题】1.在控制壁板焊接变形方面,应纠正项目部的哪些错误做法?
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